宏齊科技發光二極體(LED)廠房用電銳減。宏齊科技於去年11月開始接受工研院在節能上的諮詢和診斷,已於今年4月正式導入工研院的節能技術,目前在LED製程和生產線的節電已獲具體成效。
宏齊協理鄭紀雄(右)表示,透過工研院節能技術下,宏齊LED製程一年約可省下新台幣263萬元的電費。左為宏齊工安部副理許國隆。 |
宏齊科技協理鄭紀雄表示,在景氣不明朗的產業環境下,經由節能與節電降低廠房運轉成本,已為時勢所趨。透過工研院「節能減碳技術服務團」的諮詢和技術,宏齊預計每年可減少約新台幣263萬元的支出,降低約3%的營運成本,有助提升該公司的競爭力。
除自身兩座LED封裝廠房已導入工研院的節能技術外,宏齊的印刷電路板(PCB)供應商旭德,以及IC、LED測試商九元,也都各有兩座廠房投入節能減碳的行列,可望在上下游供應鏈的合作下,對LED製程的成本進行有效的掌控,提供LED照明降價的契機。
據了解,工研院人員到宏齊廠房探勘後,認為空壓機設備太老舊,因而提議宏齊採購新的空壓機來與舊的機器進行整併,以提升設備效率。此外,宏齊的空壓機亦採用工研院的順序控制器技術。鄭紀雄強調,該項技術可讓宏齊現有八台空壓機進入連鎖控制,使整個空壓機系統皆能連線到中央控制盤,然後電腦操作人員即可自動化控制空壓機台的運轉,藉此降低空機運轉的比率至20%以下;在此技術加持下,一年可節省約22萬度電,約新台幣62萬元電費。
與此同時,宏齊也將其中一個樓層的空調箱換成變頻馬達控制,利用變頻技術做電力需求的配置,因而可彈性控制電力使用量,僅原本75%的電力就可滿足全部生產線的需求,進而降低整體電力負載。
另一方面,宏齊LED生產線使用的無耗氣自動排水器,採用工研院的水位式自動排水技術,可於到達一定水位時再排出去,較先前手動排氣方式,不僅一年可節省24萬度電,約新台幣67萬元電費,且供應給生產線的氣體,亦能符合環境、溫度和濕度的標準要求。
鄭紀雄強調,採用工研院的節能減碳技術,讓宏齊能以最少的能源,達到生產線所需的22±3℃溫度,及50±5%相對溼度標準,進而提升廠務設施運作的穩定性。